某汽車配件生產(chǎn)公司的發(fā)動(dòng)機(jī)引擎鎖扣,材質(zhì)為20#碳素鋼,規(guī)格為φ8mm的圓鋼棒料,用來(lái)調(diào)整引擎蓋間隙?,F(xiàn)場(chǎng)用木錘敲擊樣品來(lái)調(diào)整引擎蓋間隙時(shí)發(fā)現(xiàn)鋼筋內(nèi)R角有裂紋,拆卸后發(fā)現(xiàn)已斷裂,委托方提供的加工工藝為冷拉棒料→斷料→沖壓彎曲→CO2氣體滲碳→真空淬火→回火(成品),為了找出引擎鎖扣斷裂失效原因,從該批產(chǎn)品中取2個(gè)引擎鎖扣進(jìn)行分析,其中已斷裂的引擎鎖扣1個(gè)(NG樣品),正常的引擎鎖扣1個(gè)(OK樣品)。
2. 試驗(yàn)與結(jié)果
2.1 外觀檢查
通過(guò)體視顯微鏡可觀察到NG樣品斷口較平整,無(wú)明顯塑性變形,呈閃光小刻面形貌,斷裂位置在內(nèi)R角45°左右的平面,斷口照片見(jiàn)圖1;OK樣品未R角位置發(fā)現(xiàn)明顯異常,宏觀照片見(jiàn)圖2。
2.2 斷口分析
將NG樣品斷口用超聲波清洗干凈,然后在SEM下放大觀察斷口形貌,低倍下觀察到斷口內(nèi)R角一側(cè)邊緣發(fā)現(xiàn)存在伴生裂紋,斷口形貌見(jiàn)圖3;高倍下發(fā)現(xiàn)斷口存在明顯河流花樣,斷口圖片見(jiàn)圖4。綜上,斷裂起源在內(nèi)R角轉(zhuǎn)折處,然后沿內(nèi)R角45°方向擴(kuò)展,斷口表面清晰可見(jiàn)河流花樣形貌特征,為脆性解理斷裂模式。
2.3 成分分析
OK、NG樣品先去鍍層,再進(jìn)行化學(xué)成分分析,結(jié)果表明OK、NG樣品材質(zhì)均為20#鋼,NG樣品碳含量偏高,推斷可能受滲碳層厚度影響,不影響材料性能。
2.4 金相分析
NG樣品和OK樣品分別鑲樣,進(jìn)行金相分析,NG樣品和OK樣品心部組織均為塊狀鐵素體+低碳馬氏體,滲碳層為針狀馬氏體+少量滲碳體,見(jiàn)圖5和圖6。?
從圖7、圖8和表3可知,NG樣品滲碳層厚度為委托方標(biāo)準(zhǔn)的2倍左右;OK樣品滲碳層厚度合格
2.5 硬度分析
3. 結(jié)論
導(dǎo)致工件失效的主要原因?yàn)椴牧蟽?nèi)部存在較嚴(yán)重組織不均勻,沖壓彎曲后內(nèi)應(yīng)力較大,與后續(xù)滲碳淬火熱應(yīng)力共同作用形成的表面伴生微裂紋,使用中反復(fù)敲擊后擴(kuò)展,由于心部組織強(qiáng)度較低,導(dǎo)致裂紋迅速擴(kuò)展,最終斷裂。
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