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【催化劑評價裝置】R同型重油SE脫硝控制系統(tǒng)積灰情況數(shù)據(jù)分析與治水

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放大字體  縮小字體    發(fā)布日期:2021-01-24  來源:儀器網(wǎng)  作者:Mr liao  瀏覽次數(shù):65
核心提示:獵戶座電離層網(wǎng)訊:參考資料: 某發(fā)電R同型火球重油燃用較高沉淀物鐵礦,SE脫硝冷卻劑溶劑、噴水框、逆變器車窗、支架鋼板積灰更為嚴(yán)重,導(dǎo)致紊流不微小和溶劑積水,直接影響了SE脫硝控制系統(tǒng)的效能。根據(jù)運轉(zhuǎn)知識和CFD關(guān)鍵技術(shù),數(shù)據(jù)分析給出SE脫
獵戶座電離層網(wǎng)訊:參考資料: 某發(fā)電R同型火球重油燃用較高沉淀物鐵礦,SE脫硝冷卻劑溶劑、噴水框、逆變器車窗、支架鋼板積灰更為嚴(yán)重,導(dǎo)致紊流不微小和溶劑積水,直接影響了SE脫硝控制系統(tǒng)的效能。根據(jù)運轉(zhuǎn)知識和CFD關(guān)鍵技術(shù),數(shù)據(jù)分析給出SE脫硝控制系統(tǒng)積灰的情況是其設(shè)計不公、溶劑自動裝彈機不公、紊流均勻、吹灰真實感不佳、一直較高損耗運轉(zhuǎn)和發(fā)電機組沉淀物比不上其設(shè)計最大值。通過改用噴高氣壓場建模及1∶10數(shù)學(xué)方法試驗中,對噴水框、逆變器車窗和上方煙道開展了翻修,同時將蜂窩式溶劑更改為慢板溶劑,裝設(shè)振動吹灰機。翻修后運轉(zhuǎn)3個同年,對脫硝控制系統(tǒng)開展核心檢查和,冷卻劑技術(shù)水平煙道、噴水框積灰突出降低,逆變器層全無積灰,溶劑顆粒和表面張力無積灰、積水情形,確實所實行的各項措施有效率徹底解決了SE冷卻劑內(nèi)積灰、溶劑積水原因。0 前言迄今, 發(fā)電機組發(fā)電對廢氣的脫除多改用SE 關(guān)鍵技術(shù)。某發(fā)電2×300 發(fā)電量 發(fā)電廠改用新月 鍋爐廠生產(chǎn)線的R 同型火球重油,所服務(wù)設(shè)施的SE脫硝控制系統(tǒng)(縮寫SE)改用高灰段布設(shè)[3]。由于一直屬于較高塵煙氣下, 該廠SE 冷卻劑遭遇了更為嚴(yán)重積灰。本文通過對較高塵煙氛必需下SE 冷卻劑相同胸部積灰情況數(shù)據(jù)分析, 指出了燃用較高沉淀物鐵礦R 同型火球重油SE 脫硝控制系統(tǒng)預(yù)防措施積灰的舉措。1 簡要某發(fā)電2 臺發(fā)電廠SE脫硝控制系統(tǒng)分別于2009 年5 同年和10 同年完成運轉(zhuǎn)。重油發(fā)電機組屬性、SE 脫硝控制系統(tǒng)表達(dá)式、溶劑表達(dá)式分別如表 1 、注記 2和表 3 下圖。該發(fā)電SE 脫硝控制系統(tǒng)積灰胸部包含: 溶劑有機體、逆變器車窗、噴水板及支架鋼板。由于溶劑堵灰特有種均勻,造成了連續(xù)性二氧化硫速率過高或過較高,較高速率區(qū)內(nèi)溶劑侵蝕變小,甚至消失切開或坍塌,而較高速率區(qū)內(nèi)溶劑被棕從根本上堵死。逆變器車窗圓孔積灰存有全堵或半堵情形,堵灰不能通過基本上方法打掃或清洗。噴水框積灰主要分散在其中數(shù)間基石的胸部。2 積灰情況數(shù)據(jù)分析(1)實際上發(fā)電機組沉淀物更為嚴(yán)重大于其設(shè)計最大值。某發(fā)電燃用當(dāng)?shù)亓淤|(zhì)鐵礦, 原其設(shè)計煤種沉淀物Aa n 為32.62%,校核煤種沉淀物Aar 為34.38%,SE 脫硝控制系統(tǒng)大門二氧化硫含塵密度pH其設(shè)計值為40.4 k/m3;實際上發(fā)電機組沉淀物Aar 為40.53%~45.81%,灰塵密度pH為56~70 k/m3,比其設(shè)計最大值降低40% 以上。二氧化硫棕所含越多、速率越低,棕固體在SE 冷卻劑內(nèi)的涌進(jìn)功用就都會越大突出,因而某發(fā)電溶劑遭遇堵灰原因存有一定的必然[4安6]。(2)溶劑自動裝彈機不公。SE 脫硝關(guān)鍵技術(shù)的內(nèi)部是溶劑[7安9],文獻(xiàn)資料[10]聲稱,當(dāng)灰塵密度pH低于30 k/m3 時宜必要配上蜂窩式溶劑,當(dāng)灰塵密度pH>40 k/m3 時宜必要配上平板式溶劑。某發(fā)電灰塵密度pH已達(dá)56~70 k/m3,大幅度大于了蜂窩式溶劑的應(yīng)用領(lǐng)域區(qū)域,在威懾棕多方面之前不適合于改用蜂窩式溶劑。(3)SE 冷卻劑二氧化硫其設(shè)計速率極低。某發(fā)電SE 冷卻劑截面積其設(shè)計不大, 根據(jù)其設(shè)計煤質(zhì)數(shù)值,冷卻劑空塔速率為4.1 cm/t,妨礙二氧化硫?qū)︼w灰的隨身攜帶功用,加之二氧化硫沉淀物很高和表面張力很高,相互較其他發(fā)電脫硝控制系統(tǒng),發(fā)電廠在較高損耗運轉(zhuǎn)時技術(shù)水平段煙道及噴水框技術(shù)水平段積灰相當(dāng)多。另外,發(fā)電一直較高損耗運轉(zhuǎn),高粘度灰易消失板結(jié),不能仰賴控制系統(tǒng)運轉(zhuǎn)將積灰偷走。(4)紊流均勻。某發(fā)電二氧化硫經(jīng)過逆變器車窗后平直不勻稱, 在防范積灰框中游存有較弱的移入?yún)^(qū)內(nèi);在溶劑層前,高氣壓飛行速度存有高速背著與低空背著底色布設(shè)。(5)SE 脫硝冷卻劑大門噴水框其設(shè)計不公。噴水框鉸鏈構(gòu)造遷出擴散空間內(nèi)不大,噴水框鉸鏈的鞏固框前部極易成形湍流,造成了噴水板上不易遭遇棕下沉,積灰在噴水板上成形水波般的特征。(6)冷卻劑先入眼罩與逆變器車窗直線很小。冷卻劑先入眼罩與逆變器車窗直線為12°,且冷卻劑先入眼罩后一堵上方與逆變器車窗傾斜度只有100 厚度,空間內(nèi)很小,不易導(dǎo)致積灰。(7)其設(shè)計時未對SE 冷卻劑內(nèi)的支架、鋼板、鉸鏈等工字鋼構(gòu)造開展外層處理過程。擅自外層的核心部件附近成形二氧化硫湍流,造成了工字鋼兩邊積灰更為嚴(yán)重, 且在供電系統(tǒng)波動或吹灰時該處積灰極易墜落。一旦吸取成形條狀, 并墜落到溶劑顆粒時,墜落的塊棕易于打倒,單獨積水了溶劑要道,成形了連續(xù)性范圍的大團新莊棕。(8)吹灰機吹灰真實感不佳。SE 冷卻劑頂層均裝設(shè)了3 個蒸汽機吹灰機, 吹灰機每8 hr 投運1 次,蒸汽機吹灰機不會基本上散布溶劑,存有吹灰鎖死,大部分溶劑顆粒的棕不會立即給予清洗。3 優(yōu)化舉措3.1 SE 紊流建模翻修3.1.1 紊流建模翻修年前CFD 計算結(jié)果(1)誤差建模最小值。誤差建模區(qū)域以省煤器進(jìn)出口煙道為銷往邊界線,以SE 脫硝冷卻劑進(jìn)出口煙道為進(jìn)出口邊界線。模擬計算斷定銷往邊界線的二氧化硫飛行速度及低溫特有種微小,經(jīng)過技術(shù)水平煙道、移向煙道、直線煙道及離開SE 冷卻劑的過渡到煙道后,相同的噴水板及逆變器車窗布設(shè)形式都會對二氧化硫的的發(fā)展導(dǎo)致相同的直接影響。本文通過第1 層溶劑層前500 厚度 附近的8 并排8 列共64 個測點來認(rèn)定SE脫硝控制系統(tǒng)的噴高氣壓場的發(fā)展情形。不限飛行速度、pH及低溫錯誤數(shù)值資料僅源自第1 層溶劑層前64 個測點。模擬計算不考量煙道鋼結(jié)構(gòu)、內(nèi)撐桿、路由器框、前端門及積灰等原因的直接影響。( 2) 平直特有種。建模翻修年前額定供電系統(tǒng)必需下SE 二氧化硫脫硝控制系統(tǒng)之中二氧化硫的平直特有種如圖 1 下圖。由圖 1 可見,建模翻修年前二氧化硫經(jīng)過逆變器車窗后平直很不勻稱,逆變器車窗鋼板上的防范積灰框迎著高氣壓路徑,致使二氧化硫在防范積灰框中游的大部分逆變器車窗區(qū)內(nèi)成形較弱的移入?yún)^(qū)內(nèi), 移入?yún)^(qū)內(nèi)的發(fā)展到第1 層溶劑層前一直給予減輕,致使二氧化硫平直與第1 層溶劑層度角路徑的直線少于10°。(3)飛行速度特有種。建模翻修年前額定供電系統(tǒng)必需下第1 層溶劑大門截面積附近的高氣壓飛行速度特有種如圖 2下圖。經(jīng)數(shù)值給出第1 層溶劑大門截面積上高氣壓飛行速度相對于標(biāo)準(zhǔn)偏差為22.7%,大幅度將近文獻(xiàn)資料[11]關(guān)于SE 冷卻劑內(nèi)第1 層溶劑大門截面積速率相對于標(biāo)準(zhǔn)偏差應(yīng)當(dāng)不少于15% 的敦促。由于4 并排逆變器車窗鋼板防范積灰框的功用,在溶劑層前成形了二氧化硫飛行速度高速背著與低空背著底色布設(shè)的局勢,負(fù)面影響了高氣壓特有種的微小持續(xù)性,飛行速度過高會造成了溶劑侵蝕和侵蝕, 飛行速度過低會造成了溶劑積灰和積水,從而直接影響溶劑的平均壽命和脫硝效能[12]。(4)溶劑層前pH和低溫特有種。建模翻修年前第1 層溶劑大門截面積上硫尺寸評分相對于標(biāo)準(zhǔn)偏差為2.9%,低溫最主要也就是說錯誤不很低2℃,實現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)化的敦促。3.1.2 SE 紊流建模翻修設(shè)計方案(1)噴水框翻修。噴水框的布設(shè)型式、構(gòu)造和總數(shù)對SE 冷卻劑紊流特有種帶有關(guān)系到,單獨牽涉到SE 冷卻劑二氧化硫飛行速度的微小持續(xù)性,并直接影響到二氧化硫溫度場及飛灰的特有種[13安17]。根據(jù)CFD(數(shù)值流體動力學(xué)) 誤差模擬計算和數(shù)學(xué)方法試驗中結(jié)果,對冷卻劑大門噴水框再次布設(shè),改用中空形式, 降低噴水框的總數(shù), 發(fā)生變化噴水框的支架形式,以防導(dǎo)致二氧化硫湍流;坑道煙道上半部弧形導(dǎo)流板表面積由345 厚度 降低到600 厚度,同時將噴水框技術(shù)水平段尾板間距由465 厚度 縮減至300 厚度;在技術(shù)水平框底部裝設(shè)1 小組向下傾斜15°的噴水框,大幅提高技術(shù)水平煙道和噴水框技術(shù)水平段上半部的速率。側(cè)煙道西南角噴水框總數(shù)由3 塊降低到11 塊。紊流建模翻修前后冷卻劑構(gòu)造如圖 3 下圖。(2)逆變器車窗翻修。逆變器車窗鏡片由100 厚度×100 厚度 更改變成100 厚度×300 厚度,變小了逆變器車窗通流技能,提高了逆變器車窗圓孔積灰這兩項積水的幾率。(3)冷卻劑上方側(cè)煙道再次其設(shè)計。側(cè)煙道技術(shù)水平直線由原其設(shè)計12°改成16°,變小了上方煙道拐角與逆變器車窗數(shù)間的空間內(nèi),提升了上方側(cè)煙道積灰必需。(4)裝設(shè)防范積灰框。冷卻劑內(nèi)工字鋼僅改用鐵片外層兩端,以防成形積灰和湍流。3.1.3 紊流建模翻修后CFD 計算結(jié)果(1)紊流建模翻修后,SE 脫硝控制系統(tǒng)之中的平直非常勻稱,平直在整個SE 脫硝控制系統(tǒng)之中的特有種非常微小,與第1 層溶劑層度角路徑的直線不將近10°。(2)第1 層溶劑大門截面積附近的高氣壓飛行速度相對于標(biāo)準(zhǔn)偏差為1.9%。(3)第1 層溶劑大門截面積附近的硫尺寸評分相對于標(biāo)準(zhǔn)偏差為3.0%,低溫最主要也就是說錯誤不很低2 ℃。(4)2 號重油SE 紊流建模翻修后,大門煙道上半部一直存有積灰,為此在水廠智能手機底部裝設(shè)了1 小組向下傾斜15°的噴水框,以大幅提高技術(shù)水平段煙道和噴水框技術(shù)水平段上半部的速率。在50% 損耗供電系統(tǒng)必需下,納下垂直15°噴水框后來可將技術(shù)水平段煙道和第1 道噴水框技術(shù)水平段上半部的速率由之后的6~7 cm/t 降低到7~8 cm/t,50% 供電系統(tǒng)下直線煙道上半部噴水框翻修后飛行速度艾娃如圖 4 下圖。運轉(zhuǎn)3 個同年后,檢查和大門煙道上半部積灰突出降低。3.1.4 SE 脫硝控制系統(tǒng)數(shù)學(xué)方法煙火示蹤試驗中針對誤差建模給出的紊流建模設(shè)計方案, 按照1∶10 的百分比創(chuàng)作了數(shù)學(xué)方法并開展了數(shù)學(xué)方法試驗中[18],煙火示蹤圖片如圖 5 下圖。數(shù)學(xué)方法試驗中結(jié)果為:控制系統(tǒng)平直特有種微小,積存度極佳,無突出移入范圍,控制系統(tǒng)無突出的積灰范圍;在發(fā)電廠100%、75% 及40% 額定供電系統(tǒng)必需下,第1 層溶劑大門截面積上的二氧化硫速率相對于標(biāo)準(zhǔn)偏差分作5.4%、5.6% 和5.5%,實現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)化的敦促。3.2 蜂巢溶劑更改變成慢板溶劑平板式溶劑在以防飛灰積水、抗磨損和抗擊過敏反應(yīng)等多方面帶有極大的劣勢[19],2014 年6 同年某發(fā)電將原蜂巢溶劑更改為慢板溶劑,慢板溶劑表達(dá)式如表 4 下圖。3.3 吹灰系統(tǒng)優(yōu)化翻修1 臺發(fā)電廠SE 脫硝控制系統(tǒng)設(shè)16 臺振動吹灰機,頂層每側(cè)溶劑降低3 臺振動吹灰機,冷卻劑大門降低4 臺振動吹灰機。對吹灰機運轉(zhuǎn)形式開展建模,蒸汽機吹灰機每星期吹灰,3 次/天,以厚度清洗溶劑半徑棕, 降低溶劑堵灰的幾率,同時吹灰蒸汽機阻力由0.8 熔點 回升0.5 熔點;振動吹灰機吹灰間隔時間間隔時間為60 t,1臺僅按此形式運轉(zhuǎn),以保持穩(wěn)定溶劑顆粒低的煙霧堆積。4 真實感及其稱贊2014 年6 同年某發(fā)電對脫硝紊流開展了建模翻修并將溶劑全部更改變成慢板,同時開展了吹灰系統(tǒng)優(yōu)化翻修。脫硝控制系統(tǒng)翻修前后發(fā)射極對比如注記 5下圖。由表 5 可見,在300 發(fā)電量 損耗下,溶劑空氣阻力升高145 na,硫捕獲尺寸評分升高3.43×10安6,運轉(zhuǎn)的可用性和經(jīng)濟效益給予了明顯提高。紊流建模翻修和更改慢板溶劑運轉(zhuǎn)3 個同年(運轉(zhuǎn)少于損耗為額定損耗的75% 約)后,對脫硝控制系統(tǒng)開展核心檢查和,辨認(rèn)出冷卻劑技術(shù)水平煙道、噴水框積灰突出降低,逆變器層全無積灰,溶劑顆粒和表面張力無積灰、積水情形(見圖 6~8),從圖 6~8 可以說明了,積灰情形提升非常明顯。5 前言深入研究分析表明:(1)改用CFD 關(guān)鍵技術(shù)給予的SE 紊流建模設(shè)計方案切實可行, 按建模設(shè)計方案變動后,發(fā)電廠在額定供電系統(tǒng)必需下,SE 冷卻劑二氧化硫速率、硫pH、低溫錯誤僅實現(xiàn)標(biāo)準(zhǔn)敦促。(2)燃用較高沉淀物鐵礦, 在二氧化硫含塵密度pH為56~70 k/m3 時,通過改用慢板溶劑、振動吹灰機與蒸汽機吹灰機配對的運轉(zhuǎn)形式,可以突出降低SE 冷卻劑核心積灰和溶劑積水情形。(3)在灰塵pH比其設(shè)計最大值降低相當(dāng)多時, 為降低離開SE 冷卻劑內(nèi)的灰塵pH,同意在SE 大門直線煙道頂端設(shè)灰斗及輸灰控制系統(tǒng)。
 
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